高壓調節閥開(kāi)啟失靈,嚴重影響(xiǎng)機組安全穩定運行。對閥門進行解體檢查,發現(xiàn)高壓調速汽門閥(fá)座下沉10mm,導致(zhì)閥碟導向凸肩脫離(lí)導向槽,無法對蒸汽進行正常調節。鑒於機組臨修(xiū)時間短,閥座下沉現(xiàn)場很難(nán)恢複,決定采用堆焊(hàn)處理,增加導(dǎo)向凸(tū)肩的高度,達到恢複高壓主汽調節閥(fá)原有(yǒu)的(de)使用功能。
高壓主汽調節閥修複方(fāng)法
1、閥碟導(dǎo)向凸肩工作機理2號(hào)機組為(wéi)東(dōng)方汽輪機廠製造的(N300-16.7/537/537-3型)汽輪機,它的高壓主汽調節閥是由1個主汽閥和(hé)2個(gè)調節閥組成,高壓調節閥是用(yòng)於調節高壓缸的進汽量。機組運行(háng)時,油動機作為機械提升裝置,使閥碟導向凸肩沿導(dǎo)向(xiàng)槽上下移動,控製調節閥碟(dié)的開度。機(jī)組運行時,調節閥的高(gāo)溫蒸(zhēng)汽為16.7MPa,537℃,導向凸肩主要承受熱應力和一(yī)定的周向(xiàng)剪切應力作用。1號高壓調節閥的閥碟與閥座配合直徑為170mm,導向凸肩尺寸為55mm×30mm×10mm(高×寬×厚)。閥碟材料采用20Cr3MoWVA合金鋼,為了提高閥碟耐汽(qì)蝕的性能,其表麵進行過高溫滲氮處(chù)理。
2、堆(duī)焊材料和焊接設(shè)備的選擇根據調(diào)節閥的工作條件,閥碟導向凸肩既要保證(zhèng)有足夠高溫強度,又要滿足一定的耐(nài)磨性。鑒於機組搶修,無法采購到最佳匹配材料,參照堆焊材料的選用原則以及對各堆焊材料(liào)力學性能的分析,選用與母材(cái)材質相近的TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5mm)焊絲(sī)。焊接(jiē)設備采用LincolnV300-1及氬弧焊(hàn)接配套工具;溫度(dù)監控使用美國MX2紅外線測溫儀。
焊接性能(néng)分析根據碳(tàn)當量(liàng)公(gōng)式(shì)計(jì)算,材料20Cr3MoWVA的主要特點是(shì)含碳及合金元素較多,焊接時焊縫及(jí)熱處理區容易出現淬硬組織,當(dāng)焊件剛性(xìng)及接(jiē)頭應力較大時,容易產生冷裂紋。經過滲氮處理的閥蝶(dié),其表麵硬度高達HV900,焊接時極易產生裂紋。