蒸汽調節閥因其使用(yòng)介質的高溫高壓,故在選型時頗有講究,如果選(xuǎn)型(xíng)不(bú)當,則會在(zài)使(shǐ)用過程中頻頻出現(xiàn)故障,嚴重影響設備和係統的(de)正常運行。下麵我們通過一個實例來(lái)談談蒸汽調(diào)節閥的選型(xíng)及使(shǐ)用中需要注(zhù)意的一些問題。
我司的一(yī)家大型化工企業客戶,需要用蒸汽來控(kòng)製反應罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽餘熱,溫度200℃左右,壓力1.2MPa左右,要求(qiú)用蒸(zhēng)汽調節閥來控製蒸(zhēng)汽壓力的恒定,閥門進口壓力0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開始采購閥門時,因為沒有弄清楚現場參數,選用的(de)是電動單座調節閥,使用不久就(jiù)故障頻頻,執行器電機燒壞、控(kòng)製模塊損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢(lǚ)發生。
後(hòu)我(wǒ)司派人到現場觀察、分析,才(cái)找出故障原因(yīn)。原來,調節閥的進出口壓差較大,執行器在工作時負荷太大,也可以說過載,所以才會有減(jiǎn)速齒輪不堪重負,數次打壞及(jí)電機、模塊損(sǔn)壞的事,更有甚者,用戶在係統設計時取(qǔ)壓點選擇不當(選在壓力變化(huà)特別快的地方),控製係統中壓力控製(zhì)模塊的PID參數設置也有問題,致(zhì)使整個(gè)係統靈敏度(dù)太高,壓力稍微有一點變化,調節器就會輸出控製(zhì)信號去驅動(dòng)調節(jiē)閥,造成調節閥(fá)頻繁動(dòng)作,以至於震(zhèn)蕩,進而引起(qǐ)整個係統的(de)震蕩,不但(dàn)被控變量無法穩定,更令調節閥不堪重負,無法完成調節的(de)任務。
經與用戶(hù)協商後,果(guǒ)斷決定用電動(dòng)套筒調節閥來代替單座調節(jiē)閥,因為套筒(tǒng)閥的平衡結構的閥芯,可以大大抵消蒸汽通過時產生的不平衡力(lì),減輕電動執行器的負荷,有(yǒu)利於調節閥長期穩定地運行。之所以沒有選擇平衡式單座調節閥,是考慮到單座閥的導向密封圈不(bú)耐蒸汽狀況下的長期磨損,且係統對調節閥的(de)泄漏量標準要求不(bú)高(gāo),套筒閥完全能勝任這種(zhǒng)工況。
同時,重(chóng)新確定取壓點,當套筒調節閥換(huàn)上以後,調試係統時,將PID參數重新(xīn)設置,減小比例帶,加大積分時(shí)間,即將係統響應的時(shí)間稍(shāo)微調整一下,蒸汽的(de)壓力波動變化以(yǐ)能滿(mǎn)足使用為前(qián)提。經(jīng)過這樣一番調整,基本解決了這一問題。
其實,如果從最佳(jiā)方案來考慮,根據這裏(lǐ)的現場工況和要求,選用氣動雙座調節閥更為適宜,隻是用戶(hù)鋪設氣源管路不方便,才沒有采納。
由此(cǐ)可見,對於調節閥,選型固然重要,安裝、調試和維(wéi)護更加重要,有好多故障(zhàng)都是用戶(hù)因不熟悉調節閥的(de)性能和使用維護特點所造成的。你不能把調節閥孤立於控製係(xì)統之外(wài),而需把它和整個係統一起來(lái)考慮、來(lái)調整,而且,調節閥閥是一個動態的執行元件,容易出現各種故障,這是(shì)手動閥門所不能比的。
而且隨著現場總線調節閥的日漸推廣,本來由係統完成的任務,下放到了調節閥的身(shēn)上,這就(jiù)對調節閥(fá)的使用、維護提出了更高的要求。